AO工藝汙泥膨脹成因及解決方案, 塗山環保

案例分析:

A/O工藝汙泥膨脹現象

某化工公司A/O工藝出現汙泥膨脹現象,SV30高達95%以上,出水渾濁,最終導致出水SS、NH3-N超標,處理效率極低。

病因診斷

首先鏡檢發現汙泥中絲狀物數量多,絮體細碎。其次進水水質波動大,溫度高,但含碳汙染物並不是太高,仍然在A/O設計處理範圍之內,廢水生化處理系統溫度尚未超過40℃,判定此次汙泥膨脹為絲狀菌引起的汙泥膨脹。

隨後,分別從溶解氧、衝擊負荷和進水化學條件的變化上進行逐步分析確定。

1、分析溶解氧資料可知,O段溶解氧大於2mg/L,A段溶解氧小於0。5mg/L,符合A/O工藝設計要求。不存在溶解氧過低引起的絲狀菌過度繁殖原因;

2、從衝擊負荷考慮,此廠排放的廢水中極易因蒸餾不徹底醇類超標,直接排入廢水調節池內(調節池有效容積600m3,停留時間12h)勢必會引起廢水生化階段進水水質的波動;

3、然後再從進水化學條件變化來分析,取樣分析進水中的磷含量5。96mg/L,不存在營養失調。分析進水H2S含量,最高19。8mg/L,一般在10mg/L左右,稍微高於A/O設計進水指標。

4、最後分析pH和水溫的影響,pH 在6~9,一般認為pH 低於6時,菌膠團生長受到限制,而絲狀菌繁殖處於優勢。溫度低於5℃或高於35℃易引起絲狀菌過度生長。

此化工廢水處理廠隨著產量的提高,廢水的溫度也提高,O 段的溫度在37℃左右,A 段更高,這種條件不利於菌膠團的生長,而絲狀菌對於惡劣環境有較強的適應性,產生了過度繁殖,最終導致了汙泥膨脹。

對症下藥

由於此次膨脹為絲狀菌汙泥膨脹,根據產生誘因與性質採取相應的措施加以消除。

1、首先將進水溫度降低,保證生化段低於35℃。

2、投藥處理,殺滅絲狀菌的藥劑有氯、臭氧、過氧化氫等。有效氯為10~20mg/L時,就能夠有效殺滅球衣菌,貝代硫菌高於20mg/L時,會對絮體的形成產生不利,利用現有的迴圈水含氯殺菌劑進行投加,根據生化段有效容積3 800m3 計,應投加殺菌劑38~76kg,連續試驗兩次分析SV30仍在95%左右。

3、改善、提高活性汙泥的絮凝性,在曝氣池的入口處投加高分子絮凝劑聚丙烯醯胺(PAM),效果不太明顯。

4、加大系統排泥量,MLSS由5 000mg/L左右逐步降低至3 000mg/L左右,MLVSS由3 000mg/L逐步降低至1 800mg/L左右,雖然SV30相應也有所下降,約70%左右,但SVI也在230mL/g以上,故膨脹問題並沒有解決,很難在短時間內透過生化條件的調整來改善。

5、接種新泥,改善生化系統中菌群結構。經過一段時間的排泥後,當MLSS降低至1000mg/L,又投加了新的活性汙泥,經過一週的調整後,系統逐漸趨於正常。