汙水處理技術之氨氮為什麼會超標,塗山環保

一、有機物導致的氨氮超標

運營過CN比小於3的高氨氮汙水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。

當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,系統崩潰。

分析:

大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。

解決辦法:

1、立即停止進水進行悶爆、內外迴流連續開啟

2、停止壓泥保證汙泥濃度

3、如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加汙泥絮性、投加消泡劑來消除衝擊泡沫

二、內迴流導致的氨氮超標

目前遇到的內迴流導致的氨氮超標有兩方面原因:內迴流泵有電氣故障(現場跳停扔有執行訊號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內迴流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。

分析:

內迴流導致的氨氮超標也可以歸到有機物衝擊中,因為沒有硝化液的迴流,導致A池中只有少量外迴流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。

所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。

解決辦法:

內迴流的問題很好發現,可以透過資料及趨勢來判斷是否是內迴流導致的問題:

初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:

1、及時發現問題,檢修內迴流泵就可以了

2、內迴流已經導致氨氮升高,檢修內迴流泵,停止或者減少進水進行悶爆

3、硝化系統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化汙泥,加快系統恢復。

三、PH過低導致的氨氮超標

目前遇到的PH過低導致的氨氮超標有三種情況:

1,內迴流太大或者內迴流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉鹼度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致鹼度產生減少,PH降低,低於硝化細菌適宜的PH之後 硝化反應受抑制,氨氮升高。

這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。

2,進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的鹼度少,導致的PH下降。

3,進水鹼度降低導致的PH連續下降。

分析:

PH降低導致的氨氮超標,實際中發生的機率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加鹼去調節PH了

解決辦法:

1,PH過低這種問題其實很簡單,就是發現PH連續下降就要開始投加鹼來維持PH,然後再透過分析去查詢原因。

2,如果PH過低已經導致了系統的崩潰,目前筆者接觸過PH在5。8~6的時候,硝化系統還沒有崩潰的情況,但是及時將PH補充上來,首先要把系統的PH補充上來,然後悶爆或者投加同類型的汙泥。

四、DO過低導致的氨氮超標

運營過的汙水是高硬度的廢水,特別容易結垢,開始曝氣使用微孔爆氣器,執行一段時間曝氣頭就會堵塞,導致DO一直提不上來導致氨氮升高。

分析:

原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。

解決辦法:

1、更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導致的堵塞可以考慮這種方法

2、改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風機餘量大和不差錢的企業可以考慮)或者射流曝氣器(只能用監測池出水來進行充當動力流體,尤其是硬度高的汙水,切記!

五、泥齡導致的氨氮超標

目前遇到過兩種情況:

1、壓泥過多,導致氨氮升高。

2、汙泥迴流不均衡,兩側系統汙泥迴流相差過大,導致汙泥迴流少的一側氨氮升高。

分析:

壓泥過多和汙泥迴流過少都會導致汙泥的泥齡降低,因為細菌都有世代期,SRT低於世代期,會導致該細菌無法在系統中聚集,形成不了優勢菌種,所以對應的代謝物無法去除。

一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。

解決辦法:

1、減少進水或者悶爆

2、投加同類型汙泥(一般情況下1,2一塊用效果更好)

3、如果是汙泥迴流不均衡導致的問題,把問題系列的減少進水或者悶爆、保證正常系列執行的情況下將部分汙泥迴流到問題系列

六、氨氮衝擊導致的氨氮超標

這種情況一般是工業汙水或者有工業汙水進入生活汙水管網的系統才能遇到,筆者之前遇到的情況是上游汽提塔控制溫度降低,導致來水氨氮突然升高,脫氮系統崩潰,出水氨氮超標,汙水處理現場氨味特別濃(曝氣會有部分遊離氨逸出)。

分析:

氨氮衝擊目前還沒有明確的解釋,筆者分析氨氮衝擊是因為水中游離氨(FA)過高導致的,雖然FA(遊離氨)對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)影響比較弱,但是當FA(遊離氨)濃度在10~150mg/L時就開始對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)產生抑制作用,而遊離氨(FA)對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)影響更敏感,遊離氨(FA)在0。1~60mg/L時對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,眾所周知,硝化反應是亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,對亞硝酸菌的抑制直接就可以導致硝化系統的崩潰。

解決辦法:

保證PH的情況下,下面三種方法同時進行效果更好更快

1、降低系統內氨氮濃度

2、投加同類型汙泥

3、悶爆

七、溫度過低導致的氨氮超標

這種情況多發生在北方無保溫或加熱的汙水處理廠,因為水溫低於硝化細菌的適宜溫度,而且MLSS沒有為了冬季代謝緩慢而提高,導致的氨氮去除率下降。

分析:

細菌對溫度的要求比人類低,但是也是有底線的,尤其是自養型的硝化細菌,工業汙水這種情況比較少,因為工業生產產生的廢水溫度不會因為環境溫度的變化波動很大,但是生活汙水水溫基本上是受環境溫度來控制的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低於細菌代謝需要的溫度,使得細菌休眠,硝化系統異常。

解決辦法:

1、設計階段把池體做成地埋式的(小型的汙水處理比較適合)

2、提前提高汙泥濃度

3、進水加熱,如果有勻質調節池,可以在池內加熱,這樣波動比較小,如果是直接進水可以用電加熱或者蒸汽換熱或混合來提高水溫,這個需要比較精確的溫控來控制進水溫度的波動。

4、曝氣加熱,比較小眾,目前還沒遇到過,其實空氣壓縮鼓風時溫度已經升高了,如果曝氣管可以承受,可以考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。

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